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引言
在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置中,漿液循環(huán)泵是核心設備,每臺循環(huán)泵與各自對應的噴淋層連接,為吸收塔提供石灰石漿液,其運行方式不僅直接影響系統(tǒng)的脫硫效率,也與系統(tǒng)的能耗密切相關。
1某電廠脫硫系統(tǒng)概況
根據《山西省人民政府辦公廳關于推進全省燃煤發(fā)電機組超低排放的實施意見》(晉政辦發(fā)[2014] 62號、《山西省現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組超低排放改造提速3年推進計劃》等要求,全省現(xiàn)役單機300 MW及以上燃煤發(fā)電機組2017年底前完成超低排放改造任務。在基準氧含量6%條件下,SO2排放濃度低于35mg/m3。由于該電廠原有脫硫裝置無法滿足新的排放要求,因此進行了超低排放改造。經過改造后,每臺機組脫硫系統(tǒng)配置4臺流量為13500m3/h的漿液循環(huán)泵加1臺設計流量為6000m3/h的輔助漿液循環(huán)泵,吸收塔內設置4層噴淋層加2層輔助噴淋層。各漿液循環(huán)泵的設計參數如表1所示。
表1漿液循環(huán)泵設計參數
2脫硫效果分析
2.1 脫硫效率計算方式
脫硫系統(tǒng)入口、出口SO2濃度均來自于在線監(jiān)測系統(tǒng),SO2質量濃度均折算成基準含氧量為6%下的濃度。脫硫效率η按式(1)計算。
η=[(C1-C2)/C1] x 100% (1)
式中:
C1-脫硫入口SO2濃度;
C2-脫硫出口SO2濃度。
2.2 脫硫效率分析
脫硫系統(tǒng)漿液循環(huán)泵雙泵運行時,采取的組合方式有A+D, B+D, C+D3種運行方式,原煙氣SO2濃度在500~1000 mg/m3之間變化,脫硫效率變化如圖1所示。圖1中虛線為排放限值35mg/m3(含氧量6%)時的換算脫硫效率曲線。
圖1 2臺循環(huán)泵不同組合方式下的脫硫效率
從圖1可以看到,隨著原煙氣SO2濃度升高,3種運行方式下系統(tǒng)的脫硫效率均呈現(xiàn)出下降的趨勢,這是由于SO2濃度上升的同時漿液流量維持不變,導致鈣硫比下降,從而引起脫硫效率下降。
整體脫硫效率A+D>B+D>C+D,在SO2濃度小于700mg/m3時,3種運行方式的脫硫效率均能滿足排放要求。
在SO2濃度大于750mg/m3時,C+D已經不能滿足排放限值要求,B+D也已經逼近限值,需要增加循環(huán)泵運行數量。而A +D泵的脫硫效率最高從99.4%開始,直到SO2濃度為1000mg/m3時,脫硫效率仍然能達到97.3%,能夠達到排放要求,所以可以作為漿液循環(huán)泵雙泵運行時的首選方式。
漿液循環(huán)泵有3臺泵運行時,采取的組合方式有A+B+D, C+B+D, A+C+D 3種運行方式,脫硫效率如圖2所示。
圖2 3臺循環(huán)泵不同組合方式下的脫硫效率
從圖2中可以看到,當采用A+B+D運行方式時,脫硫效果較差,最高98.6%,隨著原煙氣SO2濃度增加至1400mg/m3,脫硫效率低至97.7%,已經達不到限值要求。而采用B+C+D和A+C+D兩種運行方式時,原煙氣SO2濃度在1000-1600mg/m3之間變化時,脫硫效果均能夠滿足要求,兩種方式的脫硫效率互有高低,相差值在0.3%左右,脫硫效率基本一致。在原煙氣SO2濃度為1000~1600mg/m3時,B+C+D和A+C+D組合均可作為漿液循環(huán)泵的運行方式。
圖3 4臺以上循環(huán)泵不同組合方式下的脫硫效率
漿液循環(huán)泵4臺以上泵運行時,采取的組合方式有A+B+C+D, A+B+D+E以及A+B+C+D+E 5臺同時運行。從圖3中可以看到,當采取A+B+D+E運行方式時,隨著原煙氣SO2濃度升高,脫硫效率由起始最高98.2%開始迅速下降,在SO2濃度達到1700mg/m3便已超出排放標準。這是由于E泵功率較小,所提供的漿液有限,在原煙氣SO2濃度較高時鈣硫比低,沒有足夠的漿液參與反應,導致脫硫效率低。當循環(huán)泵采用A+B+C+D方式運行時,脫硫效率較A+B+D+E方式高約1%,最高值為99.3%,在原煙氣SO2濃度達到2300mg/m3時,脫硫效率下降到98.8%,但仍舊能夠滿足設計要求。當5臺循環(huán)泵全部開啟時,整個系統(tǒng)脫硫效率明顯提升,當原煙氣SO2濃度在1600~3000mg/m3之間變化時,脫硫效率能夠維持在99.2%-99.3%。這是由于循環(huán)泵數量增加后,進入吸收塔的漿液噴淋量顯著增加,提高了塔內反應的鈣硫比,漿液與煙氣吸收反應更加充分,最終增加了系統(tǒng)脫硫效果。3能耗分析
漿液循環(huán)泵屬于高耗能設備,在整個FGD系統(tǒng)中的用電量可占到50%以上。2號機組脫硫裝置共配置5臺漿液循環(huán)泵,在脫硫入口SO2濃度變化不大,煙氣量穩(wěn)定的情況下,投入運行的循環(huán)泵數量越多,脫硫效率越高,但此時的耗電量也隨之增大。因此,在脫硫系統(tǒng)保證可靠運行的前提下,調節(jié)循環(huán)泵運行數量,優(yōu)化循環(huán)泵的運行組合方式,能夠降低耗電量。
圖4 不同運行方式下的循環(huán)泵總電流
漿液循環(huán)泵的輸出功率尸可由式(2)得出。
式中:
U-循環(huán)泵電壓,常量;
I-循環(huán)泵運行電流,A;
cosφ-功率因數,常量。
由式(2)可知,電流I為實際運行值。因此,可以用循環(huán)泵運行電流I作為分析能耗的指標。圖4為漿液循環(huán)泵不同組合方式運行下的總電流值。雙泵A+D運行總電流在250A左右,而5臺泵A+B+C+D+E全部開啟時運行總電流可達到500A左右,是A+D的兩倍。在脫硫效果能滿足排放要求的前提下,投入運行的循環(huán)泵數量越少,能耗電量越低。
在脫硫入口SO2濃度小于1000mg/m3時,最佳運行方式為A+D;
在脫硫入口SO2濃度介于1000-1600mg/m3時,B+C+D運行電流約340A,A+C+D運行電流約350 A,所以最佳運行方式為B+C+D;
在脫硫入口SO2濃度介于1600~2300mg/m3時,最佳運行方式為A+B+C+D;
當脫硫入口SO2濃度大于2300mg/m3時,需要開啟全部5臺漿液循環(huán)泵。
4結論
在FGD系統(tǒng)中,對漿液循環(huán)泵運行方式的優(yōu)化主要考慮兩個方面。
一是凈煙氣SO2濃度低于35mg/m3(含氧量6%),滿足超低排放要求;二是漿液循環(huán)泵的運行總功率越小能耗越低,因此能夠降低整個FGD系統(tǒng)的能耗。
合理地優(yōu)化脫硫系統(tǒng)的運行方式需要經過長期的實踐和研究。在實際運行中,F(xiàn)GD脫硫效率及運行功率受漿液密度、液位、pH值等多種因素的影響,需要長期全面的驗證才能完善最佳運行模式。
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